밑단발산소변환기

Bottom-blown oxygen converter
그림 1. 틸팅 프레임에 장착된 BBOC의 도면

바텀-플라잉 산소 컨버터(BBOC)는 영국 MIM 홀딩스 유한회사(현재의 글렌코어 그룹의 일부)의 자회사 브리타니아 정제금속 유한회사(이하 BRM)의 직원이 개발한 제련로다. 이 용광로는 현재 글렌코어 테크놀로지가 시판하고 있다. 귀금속을 회수하는 데 사용되는 기울기 프레임에 탑재된 밀폐된, 평평한 바닥의 용해로다. 주요 특징은 [1]덮개를 씌운 랜스를 사용하여 용광로 바닥을 통해 산소를 주입하고 용광로에 함유된 귀금속에 직접 주입하여 염기금속이나 기타 불순물을 슬래그로 제거하는 것이다.

소개

염기 금속 함량을 위해 채굴된 광석은 종종 귀금속보통 과 은을 함유하고 있다. 이것들은 금속을 정화하는 데 사용되는 정제 공정의 일부로서 기본 금속에서 제거되어야 한다. 구리 전해질정제의 경우 금은은이 후속으로 금은을 부산물로 회수하기 위해 처리되는 '슬림(slimes)'로서 전해질정제세포의 바닥으로 떨어진다. 납정제의 경우 일반적으로 은 등 귀금속을 파케스 공정을 이용하여 제거하는데, 이 과정에서 은, 금, 기타 귀금속을 채취하기 위해 불순한 납괴에 아연을 첨가한다.[2]

영국 노스플릿의 BRM 납 정제소에서는 귀금속을 회수하기 위해 액상과 진공유도반응에 이은 파크스 공정을 사용한다.[3] 이 공정의 산물은 BBOC용 사료로서, 납, 은(60~75%), 아연(2~3%), 구리(2~3%)의 혼합물로서, 약간의 금을 함유하고 있다.[4] BBOC의 개발 이전에 BRM은 이 혼합물에서 귀금속을 회수하기 위해 15톤("t")의 잔향 커리큘레이션 용해로에 커리큘레이션을 사용했다.[4] 이 중 3개의 용광로는 연간 450t의 은을 생산하는데 사용되었다.[3]

쿠페레이션은 높은 온도에서 혼합물을 공기나 산소에 노출시킴으로써 작용한다.[5] 염기성 금속은 은이나 금보다 고귀한 것이 산소와 반응하여 산소를 형성하는데,[4] 산소는 고귀한 금속과 분리되어 잔여 금속(또는 "도레") 위에 떠 있는 슬래그를 형성한다. BRM에서 도레는 99.7%의 은을 함유하고 있다.[4]

반향로 내의 송풍 공기로부터의 산소 전달을 극대화하기 위해 얕은 욕조를 사용함으로써 용해로의 표면 면적 대 부피 비율을 높인다.[6]

응고에 잔향로를 사용할 때의 문제는 아연이 먼저 산화하여 용해된 물질의 상단을 가로질러 지각층을 형성한다는 것이다.[3] 이 지각은 산소가 물질의 나머지 부분에 침투하는 것을 방지하므로, 광합성 바를 이용하여 수동으로 분해하여 제거해야 한다.[4] 이것은 노동집약적이기도 하고 은화 일부를 잃게 하는 결과를 낳기도 하다.[3] 마찬가지로 산화된 납 슬래그는 형성될 때 제거해야 작동 상태를 유지할 수 있으며 제거하면 은도 손실된다.[3]

BBOC는 낮은 에너지 효율과 낮은 산소 이용률과 같은 이것과 다른 문제들을 감소시키기 위한 방법으로 BRM 인력에 의해 개발되었다.[3]

BBOC 설명

BBOC 용광로는 내화벽돌의 내부 보호 라이닝이 있는 원통형 강철 용기다. 그것은 작동 주기의 다른 단계에서 다른 각도로 고정될 수 있는 기울기 프레임에 장착된다(그림 2 참조). 후드는 용해로 상단 위에 고정되어 있어 용해로 작동 중 납 및 기타 가스가 새어나가지 않도록 하는 씰을 제공한다(그림 1 참조).

BBOC의 주요 특징은 용광로 바닥에 있는 내화벽돌을 통과하는 장막이다. 이 랜스는 산소를 내화 라이닝에서 멀리 떨어진 용광로에 함유된 용해된 금속으로 직접 주입할 수 있게 한다.[6] 이렇게 하면 라이닝 근처에서 반응률이 높은 부위를 제거하여 마모를 줄일 수 있다.

산소를 (반향 컬리레이션 용해로나 상판 로터리 컨버터의 경우와 같이) 위에서 부는 것이 아니라 욕조에 직접 산소를 주입함으로써 슬래그 층의 존재에 의해 산소 전달 효율이 저하되지 않는다.[6] 그것은 산소 이용 효율이 100%에 근접하는 결과를 낳는다.[6]

슬래그 층에 의한 산소 전달의 간섭이 없는 것은 몇 가지 주요한 이점을 가지고 있다. 첫째는 산소 이용 효율 추정의 확실성이 높아지면 공정의 끝점을 계산하기 쉬워져 공정 제어를 훨씬 용이하게 한다는 것을 의미한다.[6] 두 번째는 두꺼운 슬래그 층을 용인할 수 있다는 것이다(산소가 통과할 필요가 없기 때문에), 이것은 슬래그에 대한 은의 손실이 감소한다는 것을 의미한다(슬래그 제거 과정에서 막히는 금속과 슬래그 사이의 접점에 있는 은이고 슬래그 층이 두꺼울수록 더 작기 때문이다). 제거된 슬래그의 은 함량).[6] BRM은 BBOC 슬래그의 은 함량이 50%의 [6]반향로 슬래그에 비해 감소했다고 보고했다.

BRM은 BBOC의 반응률이 잔향 커리큘레이션 용해로의 10~20배라는 것을 알아냈다.[6]

BBOC의 내화 마모는 주로 금속 상단의 슬래그 라인으로 제한되며, 리타지(납산화물)에 의한 공격이 가장 크다.[6] 이것은 용해로 껍질 안쪽을 정렬하기 위해 퓨즈-그레인-직접-본드 마그네시아-크롬 벽돌을 사용하여 결합된다.[6]

BBOC 용해로 운영

그림 2. BBOC의 작동 위치

그림 2는 운전 주기의 다양한 단계에서 BBOC의 위치를 보여준다.

BBOC는 충전 단계에서 수직으로 유지된다.[6] 고형 또는 액체 전하가 오버헤드 크레인을 사용하여 추가된다.[6] 그런 다음 난로를 앞으로 기울여 랜스가 충전량 위에 오도록 하고, 충전은 용해로 상단 근처에 삽입된 기름이나 천연가스 버너를 사용하여 녹인다.[6] 일단 전하가 녹으면 용광로는 다시 바람 위치로 기울어지고 산소는 욕조 안으로 불어 들어간다.[6] 납과 아연의 산화로 형성된 슬래그는 용광로를 다시 앞으로 기울인 후 부어서 주기적으로 제거한다.[6]

3톤 용량의 용해로에서 부는 동안의 산소 유량은 20-30Nm3/h이다.[4] 아연은 초기에 산화되어 전하 표면에 산화 아연 찌꺼기를 형성하지만, 이후 산화 납이 형성되면서 아연과 산화 납의 액체 슬래그가 생성된다.[3] 대부분의 구리는 납과 동시에 제거된다.[4] 구리를 0.04% 수준으로 최종 제거하는 작업은 구리를 채취하기 위해 납을 추가함으로써 프로세스가 끝날 때 수행된다.[4]

작동 중 언제라도 랜스를 교체해야 하는 경우, 이는 랜스가 욕조 표면 위에 있을 때까지 용해로를 앞으로 기울이는 방식으로,[6] 용해로 라이닝의 구멍을 통해 배출되는 용해로의 내용물 없이 용해로를 제거하고 교체할 수 있다.

커리큘레이션 과정은 은이 약 99.7% 순수할 때 끝난다.[4] 이때 용광로에서 은을 붓고 다른 용광로로 옮겨지는데, 여기에 유속이 더해져 은의 산소를 개량하고 제거해 순도 99.9%의 시장 황소를 생산한다.[4]

BBOC 개발의 역사

BRM의 초기 개발

BRM의 직원들은 1980년대 초에 기존의 잔향 커리큘레이션 용해로에 대한 대안을 연구하기 시작했다.[6] 여기에는 시험 작업이 수행된 상단 로터리 컨버터("TBRC")를 포함하여 이용 가능한 기술에 대한 검토가 포함되었다.[3]

조사된 첫 번째 영역 중 하나는 잔향로에서 산소가 풍부한 블라스트 에어의 사용이었다.[6] 이것은 "경제적으로 실행가능하지 않고 한계적인 이익을 가지고 있는 것으로 밝혀졌다"[6]

이후 BRM 직원은 잔향로 욕조에 잠겨 있는 랜스를 사용해 산소 전달률을 높이려 했고, 이를 통해 약간의 이점이 있다는 것을 알게 되었다.[6] 그러나 랜스의 마모율이 과도하여 얕은 욕조를 가진 용광로의 기본설계가 고강도 원자로 개발에 도움이 되지 않는다는 것을 알게 되었다.[6]

그리고 나서 이 개념은 잔향로 설계와는 대조적으로 깊은 욕조를 가진 새로운 용해로 설계로 진화했다.[6]

초기 산소 주입 테스트는 런던 임페리얼 칼리지에서 질소 축축 투예르를 사용하여 소규모로 수행되었다.[3] 이를 통해 특정 조건 하에서 인젝터 끝에서 보호 강화가 형성되며 산소 활용도가 높았으며, 산화 반응은 불순물 수준이 낮을 때 최종 정제 단계까지 용해로를 뜨겁게 유지하기에 충분한 열을 발생시켰다.[4]

또한 TBRC 시험 작업에서는 용해로 회전에 따른 슬래그 세척 작용으로 인해 내화 마모율이 높은 것으로 나타나 대체 공정을 개발하기 위한 추가 압력을 제공했다.[3] TBRC 테스트 작업에서도 산소 활용도가 낮았다([3]약 60%).

BRM 직원은 소규모 시험의 성공과 새로운 설계가 잔향로 위에 상당한 에너지 절약을 가져올 것이라는 계산에 기초하여 작업 용적 150리터("[4]L")의 1.5 t 파일럿 공장을 건설했다. 산소 주입기는 고정 투아레로, 측면 벽이 있는 베이스의 모서리에 환형 질소 장막이 달려 있었다.[4]

초기 파일럿 플랜트 테스트에서는 소규모 테스트에서 발생했던 보호막 부착을 유지하기가 어려운 것으로 나타났는데, 이는 냉각 사이클 내내 발생하는 온도 및 황소 구성의 변화 때문이다.[4] 첨가하지 않으면 질소 장막은 인젝터에 충분한 보호를 제공할 수 없었고, 내화 라이닝 수준으로 다시 연소되어 라이닝이 손상되었다.[4]

결국 개발된 해결책은 처음에 사용되었던 고정 투예 대신 이동 가능한 랜스 시스템의 개념이었다.[4] 창은 끝이 닳아 없어지면서 용광로 안으로 더 밀려 들어갔다.[4]

초기 랜스 진격 시스템은 수동이었지만 이후 현재의 자동화된 시스템이 개발되었다.[4]

일단 시범공장에서 지속가능한 시스템이 개발되었고, 3년간의 시범공장 개발 끝에 1986년 BRM에서 3t 규모의 BBOC가 위탁되었다.[3] 그 사용으로 은화 톤당 연료 소비량은 톤당 30기가줄("GJ/t")에서 4.5GJ/t로, 배기 가스 용량은 32,000Nm3/h에서 7500Nm3/h로 85% 감소하였다.[4]

상용화

BRM에서 BBOC를 성공적으로 운영한 후, MIM 홀딩스 유한회사(이하 MIM)는 이 기술을 다른 제련소 및 정유 사업자에게 라이선스하기로 결정했다. 얼리 어답터에는 1995년까지 인도에서 2개의 1t BBOC 공장을 가동하고 있던 힌두스탄 아연 유한회사, 그리고 네브래스카 주 오마하에서 3t BBOC 용광로를 가동하고 있던 ASARCO가 포함되었다.[4]

랜드 정제소

남아프리카 회사인 랜드 정유 공장은 1986년에 금과 은을 함유한 도레 불리온을 생산하기 위해 두 개의 1.5 TBRC와 작은 정적 반향로를 결합하여 제련소를 재건했다.[7] 원래 컨셉은 TBRC에서 직접 도레불리온을 생산하는 것이었지만, 도레가 녹은 상태를 유지하면서 산화 단계를 완료하는 것이 불가능하다는 것이 밝혀져 불가능하다는 것이 입증됐다.[7] 따라서 공정을 완료하기 위해 반향 커리큘레이션 용해로가 필요했다.[7]

1993년 1월, 랜드 정유소의 경영진은 TBRC-복제 용해로 회로를 대체하기 위한 대체 기술을 검토하기로 결정했다.[7] 랜드 제련소는 기존의 랜스-버너 조합을 별도의 랜스 및 버너로 교체하여 기존 TBRC를 개조할 가능성을 평가하고 TBRC를 아우스멜트 탑잠수 랜스 용광로로 완전히 교체하는 방안을 검토한 후 TBRC 중 하나를 4개의 TBOC로 교체하기로 결정했다.[7] 나머지 TBRC는 판매를 위해 리타지 슬래그를 치료하기 위해 사용된다.[7]

랜드 정제 BBOC는 1994년에 위탁 운영되었다.[7] 사업자들은 BBOC의 원가를 TBRC-복제고로 조합의 원가와 비교할 때 운영비가 28% 절감되었다고 보고했다.[7] 이는 벌크 산소 비용을 45% 절감하고 발전소 운영에 필요한 운영자 수를 절반으로 줄이는 것을 포함했다.[7] BBOC의 내화 수명은 13주였으며, TBRC의 평균 내화 수명은 2주였다.[7] 다른 정비비도 하락했다.[7]

부서진 언덕 관련 제련소

현재 Nyrstar NV가 소유하고 있는 BHAS(Break Hill Associated Improperty Limited) 리드 제련소는 세계에서 가장 큰 리드 제련소였다.[8] 그것의 직원들은 갱생 기공 설비와 지속적인 납 정제 등 납 제련 산업에서 많은 중요한 기술적 발전을 담당했다.[9]

1990년까지 BHAS는 2단계의 반향 커리큘레이션 과정에서 은을 회수했다.[10] 이 공정은 낮은 회수율(80~83%)과 큰 공정 내 재고량(4~5일)을 유발하는 장기 주기, 비효율적인 노동 및 에너지 사용, 작업장 위생 불량 등으로 어려움을 겪었다.[11] BHAS는 멜버른의 아우스멜트 시설에서 실시된 시험 작업 프로그램을 거쳐 1990년 6월 시로스멜트 상층부 병용창에 기초한 공정을 사용하는 것으로 전환했다.[10]

랜스 기반 용광로 변경으로 산소 활용도가 95%로 높아지고 사이클 시간도 8시간 조금 못 미치는 수준으로 줄었지만 "경제적으로 생산할 수 있는 도레 등급은 형편없었다"고 설명했다.[11] 새 용광로의 도레는 여전히 약 0.8%의 납과 0.4%의 구리를 함유하고 있다.[11] 또한 시로스멜트 용광로에서 직접 도레의 양극판을 주조하는 것이 비실용적인 것으로 밝혀져 시로스멜트 도레에는 질산나트륨과 함께 잔향로에서 더욱 정제 단계를 거쳐야 했다.[11]

그 후 1996년 BHAS는 정제회로를 현대화하기로 결정하고 시로스멜트 은정련로를 BBOC 용광로로 교체하였다.[12] 현대화된 정제회로의 커미셔닝은 1999년에 완료되었고, 은정제 용량이 400 t/y 이상으로 증가하면서 리드 처리량이 11% 증가하였다.[11]

BBOC 과정은 "일반적으로 성공적"[11]인 것으로 증명되었지만, 정유 회로의 초기 단계에서 아연을 제거하는 문제로 인해 사료 내 예상 아연 수준보다 높은 수준으로 인한 랜스 걸림으로 인해 일부 문제를 겪었다.[12] 또한 아연을 산화시켜 발생하는 열이 산화납보다 높았기 때문에 아연의 수치가 예상보다 높고 랜스 소비가 과도했다.[12]

BBOC 용광로는 1050°C 전후의 온도에서 0.01%의 납과 0.1%의 구리를 함유한 도레(doré)를 생산할 수 있는 것으로 증명되었지만, BHAS는 기존의 도레 주조 컨베이어를 사용하여 도레(doré)를 양극판에 직접 주조하고자 했다.[12] 기존 컨베이어를 사용한 주물은 1050 °C의 작동 온도에서 불가능한 것으로 판명되었는데, 이는 은의 높은 열 전도성으로 인해 금형에 도달하기 전에 동결되었기 때문이다.[12] 이에 따라 BHAS는 은이 양극 금형에 주조될 때까지 액체 상태를 유지하도록 작동 온도를 1100–1150 °C로 높이기로 결정했다.[12] 이에 따른 부작용은 제품 도레의 납과 구리 함량이 용해로를 1050 °C, 납 0.2%, 구리 0.6%에서 가동했을 때보다 높다는 것이다.[12] 열역학적 계산은 이 높은 작동 온도에서 이것이 불가피하다는 것을 보여주었다.[11]

기타 납 제련소

지금까지 명명된 제련소 외에도 BBOC는 브리티시 콜롬비아의 트레일 제련소, 뉴브런즈윅의 벨탄둔 제련소, 프랑스의 노엘레스 고도르 제련소, 한국 온산의 코리아 아연 제련소, 인도의 샹데리야 납 제련소 운영자에게 허가를 받았다.[13]

기타 응용 프로그램

BBOC는 납 정제소에서 은을 회수하는 데 사용하는 것 외에도 구리 전해질 정제소에서 나오는 양극 슬라임을 치료하는 데 사용되어 왔다.

양극 슬라임은 정제 세포의 전해액에서 용해되지 않는 고체 입자로 구성되어 있다.[14] 이것은 정제되고 있는 구리 양극에 존재하는 금과 은을 포함한다.[15] 납 제련에서 은을 회수하는 것과 마찬가지로, 반향로는 구리 정제 산업에서 양극 슬라임에서 금과 은의 정화 및 회수를 위해 종종 사용된다.[16][17] 그러나, 반향로는 시스템에 많은 금 재고가 발생하는 것을 포함하여,[18] 납 정제소에서와 마찬가지로 구리 양극 도레 생산에서도 유사한 불이익을 겪는다.[6] [18] 기타 용해로 유형에는 상판 회전 변환기와[17] 짧은 회전 용해로가 포함된다.[17]

ASARCO 아마릴로 구리 정제소

ASARCO 아마릴로 구리 제련소는 1991년 금 재고를 줄이기 위해 음극 슬라임의 잔향로 처리에서 BBOC로 전환했다.[6] 원래의 반향로는 15t의 용량을 가지고 있었다.[6] 잔향로의 생산 주기는 일반적으로 7-10일이었으며, 최종 도레 생산은 사이클당 약 8 t이었다.[6]

단 3t 용량의 BBOC가 설치되었으며, 슬라임에서 셀레늄의 거부반응을 증가시켜 약 80%의 [4]플럭스 요구량을 감소시키는 것으로 조사되었다.

스미토모 금속 채굴 니히하마 정제소

1990년대 스미토모 금속광업 유한회사(이하 스미토모)가 소유한 니히하마 구리 정제소는 스미토모 토요 정유소의 양극 슬라임과 하리마 제국 제련 공정 제련소의 납 정제 슬라임과 함께 사내에서 생성된 구리 양극 슬라임을 처리했다.[19] 연간 총 1200톤("t/y")의 양극 슬라임과 400 t/y의 납 정제 슬라임을 염소 처리 단계가 포함된 프로세스 플로우 시트를 사용하여 납 염화납(PbCl2)과 반향형 도레로 분리하여 처리하였다.[19] 연간 은 200t, 금 22t, 팔라듐 1.5t, 백금 300kg("kg"), 로듐 40kg을 생산했으며 셀레늄 60t, 비스무트 50t, 텔루륨 900kg, 안티모니 합금 150t을 생산했다.[19]

금 생산량은 10년 동안 두 배로 증가했는데, 이는 양극 슬라임에서의 집중력과 양극 슬라임의 양이 증가했기 때문이다.[19] 이를 위해 스미토모는 1990년 정유공장을 업그레이드하기로 결정했고, 그 업그레이드의 일환으로 1992년 10월 잔향 도레로를 대체할 3.5t 용량의 BBOC를 설치했다.[19]

스미토모씨는 오래된 석유연소 잔향로가 수년 동안 그 기능을 잘 해왔지만 다음과 같은 단점이 있다고 보고했다.

  • 그 운영은 노동 집약적이었다.
  • 그것은 연료 효율이 낮았다.
  • 폐가스 양이 많았다.
  • 반응률은 낮았다.[19]

스미토모는 선택하기 전에 TBRC와 BBOC 용해로를 모두 조사했다.[19] 목욕탕 온도 조절이 용이하고 산소 효율이 높으며 유지관리가 간편해 TBRC 기술보다 BBOC를 선택했다.[19]

스미토모는 이 용광로를 처음 위탁할 때 BBOC 도레 양극의 불순물 함량이 높다는 것을 발견했다.[19] 양극의 품질을 극대화하기 위해 산화 반응의 끝점을 결정하는 것이 중요했기 때문이다.[19] 스미토모는 Fe/FeO 기준 전극으로 안정화된 지르코니아에 기반한 산소 센서를 사용하여 오프 가스의 산소 함량을 측정함으로써 이를 확인할 수 있다는 것을 발견했다.[19]

스미토모는 이후 BBOC를 수정하여 용해로에서 염소화 단계를 수행할 수 있도록 했으며, 따라서 염화 납 생산을 위해 별도의 염소화 고로가 필요하지 않게 되었다.[19] 이는 1994년 2월에 이루어졌으며 "매우 좋은 결과를 주었다"[19]고 보고되었다.

타케하라 구리 정제소

일본 미쓰이 광업 제련회사의 타케하라 구리 정제소는 1993년 귀금속부에 BBOC를 위탁했다.[4]

BBOC의 설치에 앞서 타케하라 제련소는 6t의 황소를 정제하기 위해 104시간의 사이클 타임이 있는 공정에서 3개의 잔향로(작동 2개, 재조립 1개)에서 구리 및 납 양극 슬라임을 혼합하여 정제했다.[4]

반향로는 6t의 공급전하 용량을 가진 단일 BBOC로 대체되었다.[4] 사이클 타임이 50시간으로 단축되었다.[4] BBOC의 사용은 에너지 소비를 74 GJ/t에서 27 GJ/t로 감소시켰고, 또한 반향로보다 비스무트 제거가 더 좋았다.[4]

BBOC의 장점

BBOC에는 다음과 같은 장점이 보고되었다.

  • 매우 높은 산소 효율성 – 용해로 내의 반응 영역으로 산소를 직접 주입하면 잔향로(니히하마 용해로[19] 8%) 또는 상판 로터리 변환기(약 30%)[7]보다 산소 효율이 훨씬 더 높다(100%[7]에 가깝다).
  • 오프 가스 용적 감소 – 산업용 산소의 사용과 프로세스의 높은 산소 효율은 결과를 얻기 위해 과도한 공기가 필요하지 않다는 것을 의미한다.[4] 이것은 오프 가스 부피를 감소시키고, 따라서 오프 가스 열차와 취급 장비의 비용을 감소시킨다. 랜드 제련소는 BBOC의 오프 가스 용량은 특수 랜스 변환을 가진 TBRC의 약 75%이며, 최고 밀폐 랜스 제련량의 약 19%에 불과하다고 보고했다.[7] 니히하마 정유소는 자사의 BBOC가 잔향로에서 15%의 오프가스 부피를 갖고 있으며, 그[19] 제품의 1.8배를 생산하고 있다고 보고했다.
  • 더 높은 반응 속도 – 산소를 반응 구역에 직접 주입함으로써, 산소가 슬래그 층을 먼저 관통해야 하는 반향로보다 훨씬 더 높은 반응률을 보인다.[4] BRM은 고로의 단위 부피당 반응률을 잔향로의[6] 10~20배 보고하였다.
  • 낮은 내화성 마모 – Land Remedium은 BBOC 용해로의 라이닝이 약 2주 후에 교체되어야 하는 반면, BBRC 용해로의 라이닝은 약 14주[7] 동안 지속되어야 한다고 보고했다.
  • 귀금속 재고 감소 – 반응률이 높아짐에 따라 용해로 부피가 작아지고 주기 시간도 줄어들기 때문이다. 이것은 귀금속 재고를 감소시키는 결과를 낳는다.[18] 납 슬라임 불리온 처리에서, 잔향로를 BBOC로 교체한 후 은 재고는 4.5 t에서 1.25 t으로 감소했고, BRM에서는 BBOC 용해로의[4] 도입으로 은 재고가 11.5 t에서 3.1 t로 감소했다.
  • 에너지 효율 개선[7] 충전 및 도레 주조 작업을 가열하는 동안에만 보조 버너가 필요함 커리큘레이션 동안 산화 반응은 온도를 유지하기에 충분한 열을 제공한다.[7] 니히하마 정제소의[19] BBOC 처리된 도레 처리량의 톤당 연료 소비량이 92% 감소하였다.
  • 더 나은 제품 품질 – BHAS는 BBOC에서 생산된 은의 납과 구리 수준이 고로가 설계 조건에서 작동 중일 때 각각 0.01%와 0.1%로 나타났으며, 이에 비해 구 잔향로는 0.04%와 0.2%, 시로스멜트로는 0.8%와 0.4%라고 보고했다.[11] 랜드 정유회사는 99.2%의 도레 불리온을 달성할 수 있다고 보고했다.[7] BRM은 도레가 99.7% 은이라고[4] 보고했다.
  • 귀금속 회수율이 더 높음 – 특히 슬래그 층을 더 깊게 사용할 수 있는 경우, BBOC가 잔향로에 비해 작동 방식의 변화로 인해 귀금속 회수율이 잔향로에 비해 증가하고 있다.[6] 잔향로를 BBOC 용해로로 교체한 결과, 직접 은회수는 BRM 92.5%에서 97.5%로, 니히하마[4] 70%에서 95% 이상으로 증가했다.
  • 간단한 혈관 설계 – BBOC는 TBRC의[18] 복잡한 이동 부품 없이 비교적 단순한 혈관 설계를 가지고 있다.
  • 양호한 프로세스 제어 – 높은 산소 활용도가 높은 프로세스 제어를 가능하게 하며, 특히 오프 가스 시스템의[19] 산소 센서와 결합할 경우 더욱 그러하다.
  • 노동 요구 사항이 낮음 – BBOC는 잔향로,[4] 상층부에 흡수된 랜스[7] 용해로 및[7] TBRC보다 노동 요구 사항이 낮음
  • 운영 비용 절감 – 노동 요구 사항 감소, 연료 요구 사항 감소 및 내화 수명은 BBOC가 랜드 정제소에[7] 설치되었을 때 전체 운영 비용 28.3% 감소에 기여했다.
  • 낮은 자본 비용 – BBOC는 TBRC[18] 또는 상단 흡수 랜스 용해로보다 단순한 용해로다. 랜드 정유회사는 자사의 BBOC 옵션이 최고로 통합된 랜스 옵션 비용의 67%임을 나타내는 자본 비용 비교 보고서를 발표했다.[7]

참조

  1. ^ J M 플로이드, "침입된 목욕 제련은 비철금속 산업에 적용되었다": The Paul E. Quenau 국제 심포지엄, 구리, 니켈, 코발트의 추출물 금속, 제1권: 기본적 측면, Eds R G Reddy 및 R N Weizenbach (광물, 금속 및 재료 협회: Warrendale, 1993), 473–488.
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